冷却器,也可以叫气气换热器、空气预热器等。根据介质或用途来命名都可以。今天小编根据某电厂用冷却器(以下简称ggh)结垢堵塞原因及对策来说明一下。
一、ggh堵塞原因分析
通过分析ggh垢样的主要成分,如:Cao、SiO2、Al3O2、Fe2O3、CaSO4、CaCO3,前四种是水泥的主要成分,这也是GGH垢坚硬难清洗的原因。水垢中的CaO、SiO2、AL3O2、Fe2O3 Fe2O3应主要来自烟气中的粉尘,而CaSO4和CaCO3则来自吸收塔中的石膏浆液。
1、烟气粉尘:ggh原烟气侧是粉尘浓度高的烟气,除尘潦草,残留的尘粒容易粘附在换热元件表面。在高温原烟气的作用下,换热表面的粘结剂水分蒸发、结晶、变硬,形成垢块。
2、洁净烟气携带的浆液造成的沉积结垢:通过吸收塔的烟气与浆液充分接触,烟气温度下降,水分饱和,大雾滴已经被两级除雾器干燥,出口雾滴含量基本不超过75 mg/m³,但烟气总量很大,长时间运行的GGH会携带过量的石膏浆液,附着在换热元件上。随着冷热的交替,烟气中含有的水分大量蒸发,溶质和固体析出。随着时间的推移,固体或溶质层的厚度越来越大,导致换热元件通道堵塞。
3、GGH本身设计的不合理主要体现在这些部分:
1)GGH吹灰器部分喷嘴堵塞或脱落;
2)使用致密波纹板不利于吹扫;
3)GGH换热板深度过长,中间部分积垢不易清理;
4)GGH前后的直烟道长度不够,通过导流板不能使流场均匀。这些问题如果考虑不好,会直接导致GGH局部泥浆粘附堵塞通道,形成恶性循环。
4、GGH运行过程中,GGH吹扫清洗不正常或结垢初期处理不当:GGH未按要求吹扫,将导致内部结垢。
5、吸收塔的pH值保持较高:pH值在5.8左右,偏高。钙化和硫化物反应生成结晶石膏,也会造成堵塞。
6、运行过程中,吸收塔内液位较高,浆液从吸收塔原烟气进口回流至GGH:由于运行过程中氧化性空气的吹入,吸收塔液位有一定程度的上升,另外,吸收塔运行过程中液位上经常产生大量泡沫,泡沫中携带石灰石和石膏混合物颗粒。根据现场实际观察,每次停工检修进入吸收塔烟气入口时,发现有大量石膏和粉尘混合物堆积,这也充分证明了吸收塔浆液表面泡沫层的存在。有时吸收塔浆液表面的泡沫层有近3m高,操作人员通过液位测量无法发现液位上的虚假部分,导致泡沫通过吸收塔原烟气入口回流至GGH。经过GGH的原烟气温度较高,泡沫中的水分被高温烟气蒸发,泡沫中携带的石灰石和石膏的混合物颗粒粘附在换热器表面。在这个阶段,泡沫吸收了原烟气中的粉尘,带泡沫的水分蒸发后,粉尘附着在换热板上,在一定程度上增加了灰垢厚度,加重了通道堵塞。
这是根据某热电厂和遇到问题的情况来总结分析得出的,当然了同一个行业的不同企业,所遇到的工况也是不尽相同的。要根据每位用户的不同情况具体问题具体分析,根据用户安装的
冷却器方案来进行维护。
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